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絮凝/活性炭/低壓膜工藝深度處理焦化廢水中試研究

分類:行業(yè)熱點 > 技術論壇    發(fā)布時間:2017年12月27日 9:14    作者:來源:《冶金能源》 作者:胡紹偉等     文章來源:北極星固廢網(wǎng)

焦化廢水是一種典型的難處理工業(yè)廢水,即使經(jīng)過傳統(tǒng)的生化工藝處理后,仍然存有大量的有毒有害成分,難以實現(xiàn)污水的達標排放和回收利用。隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴格,焦化廢水的深度處理已經(jīng)成為水處理技術領域研究的熱點和難點。高級氧化工藝的應用較為廣泛,其中包括芬頓氧化、臭氧氧化等技術,雖然對焦化廢水中大分子有機物具有開環(huán)、斷鏈的處理效果,但是普遍存在前期投資和運行成本高、工業(yè)化應用操作復雜且不易管理、后續(xù)仍需要生化再處理等不足之處。

相對于化學氧化技術而言,過濾和吸附等物理工藝具有顯著的經(jīng)濟性和穩(wěn)定性,但是在焦化廢水的深度處理中試研究和工業(yè)化應用鮮有報道。本工作采用絮凝沉淀/活性炭吸附,低壓膜過濾集成工藝深度處理焦化廢水,考察各工藝段的處理效果,以期為工業(yè)化應用奠定基礎。

1實驗部分

1.1試驗用水:某鋼鐵聯(lián)合企業(yè)化工廠的焦化廢水處理能力為4800m3/d,試驗用廢水來源于A加工藝穩(wěn)定運行期間的排水,具體水質如表1所示。為了確保焦化廢水安全排放或回收利用,深度處理效果要到達《遼寧省地方排放標準))(DB21/1627—2008)的要求。


1.2分析方法:由于焦化廢水中含有一些不能被重鉻酸鉀氧化的有機物,以及能夠被重鉻酸鉀氧化的氯離子等無機物,嚴重影響消解法測定COD的結果,故選用TOC作為定量指標。TOC的分析采用德國元素公司的LiquiTOCII總有機碳分析儀,其它指標按文獻晰述方法測定。

1.3工藝路線:中試試驗裝置的處理能力為1.5m3/h,安放在現(xiàn)場二沉池出水附近。工藝路線為,A2/O生化系統(tǒng)處理后的二沉池出水經(jīng)過加藥后進入絮凝沉淀反應器,上清液進入活性炭吸附罐,出水經(jīng)過加壓后進入4級串聯(lián)的低壓膜過濾罐,最終得到深度處理后的廢水,如圖1所示。


鑒于較大規(guī)模的中試研究不適于工藝參數(shù)的調整優(yōu)化,此試驗的參數(shù)設定是基于早先的實驗室小試研究的成果。

2結果與討論

2.1絮凝沉淀工藝:雖然試驗用水來源于現(xiàn)場生化系統(tǒng)處理后的二沉池出水,但是由于焦化廢水毒害性較大、水質波動劇烈,使得污泥中的微生物分泌胞外聚合物較多、種群結構松散,從而導致二沉池出水色度大、懸浮物多,甚至出現(xiàn)跑泥的現(xiàn)象。為了減輕后續(xù)吸附和過濾工藝的負荷,需要對廢水再次進行有針對性的絮凝沉淀。

研究表明二沉池出水所含的懸浮物以不溶性有機物和膠體為主,往往帶有一定量的同性電荷,相互排斥且難以自動聚集成大顆粒。因此試驗藥劑采用自主自行研制的XAC高效絮凝藥劑,屬于長鏈的高分子聚合物。特點是在水中可形成帶電荷的長鏈多功能基團,具有壓縮膠體雙電層作用,使基團凝聚成較大顆粒絮狀礬花,并快速沉降易于分離。絮凝劑和聚丙烯酰胺的投加量分別為2709/T和0.4g/t,絮凝時間為2min,沉淀時間為45min,處理效果如圖2所示。


試驗結果表明,XAC絮凝劑對廢水中的TOC具有明顯的去除效果,雖然進水TOC濃度波動范圍較大,但是沉淀后出水濃度在15—20mg/L,去除率為20%-40%。由于生化出水的pH為7.0左右,滿足XAC絮凝劑的工作要求,無需額外的增加調節(jié)pH的設施,便于工業(yè)化的應用。同時該藥劑對廢水的色度同樣具有良好的去除效果,去除率達到50%以上。

2.2活性炭吸附工藝:活性炭吸附工藝憑借自身的投資節(jié)省、操作簡單和效果顯著等優(yōu)勢,在工業(yè)化廢水處理中具有廣泛的應用,特別是對有機物具有非選擇性的吸附作用。由于存在物料流失和吸附飽和等不足之處,試驗裝置配備了自動反洗和蒸汽再生系統(tǒng)?;趯嶒炇倚≡嚨难芯拷Y果,中試試驗采用的是廣東鴻生10#顆粒木質炭,吸附停留時間為1.5h,處理結果如圖3所示。


從圖中可以得出,活性炭吸附工藝出水TOC穩(wěn)定在12—14mg/L,去除效率保持在12%一32%之間,出水色度達到50倍以下,處理效果明顯。由于從AJO系統(tǒng)的出水到進入活性炭吸附,經(jīng)過了二級絮凝沉淀,因此有效的降低了活性炭負荷,在此試驗期間并沒有運行反洗和蒸汽再生程序。并且由于試驗操作規(guī)范,沒有發(fā)生物料流失的現(xiàn)象。

2.3低壓膜過濾工藝:活性碳纖維是碳纖維技術和活性炭技術相結合發(fā)展起來的新技術,具有過濾和吸附的雙重作用,國內(nèi)外關于采用此工藝深度處理含有機物的廢水的報道逐漸增加。本文的低壓膜元件由高活性碳纖維制成,裝填在圓柱形過濾罐中,采用四級串聯(lián)運行方式,每一級可以單獨的進行反沖洗。主要工藝參數(shù)為,工作壓力為0.15—0.3MPa,孔隙率為85%,過水流量為3.5—4.5m3/(h˙m2)。低壓膜過濾工藝出水TOC及其去除率如圖4所示,


排水TOC穩(wěn)定在9—12mg/L,去除效率范圍保持在5%一30%之間。結果表明,低壓膜元件所具備的過濾和吸附雙重功能,能夠有效的降低焦化廢水中殘余的難處理有機物;四級串聯(lián)的運行方式使得當其中的一級反洗時,其它三級正常工作,不影響處理效果。除此之外,出水色度小于30倍,SDI小于4,為后續(xù)的反滲透脫鹽等工藝的應用提供了條件。

2.4深度處理效果:綜上所述,由絮凝沉淀/活性炭吸附/低壓膜過濾構成的物理處理集成工藝,在進水TOC濃度波動范圍較大時能夠保證良好的處理效果。絮凝沉淀工藝出水TOC穩(wěn)定在15—20mg/L,去除率為20%一40%;活性炭吸附工藝的出水TOC穩(wěn)定在12—14mg/L,去除率為12%一32%;而低壓膜的出水TOC穩(wěn)定在9—12mg/L,去除率為5%一30%,實現(xiàn)達標排放的同時,為后續(xù)的脫鹽提供了條件。

3 結論

1)采用絮凝沉淀/活性炭吸附,低壓膜過濾物理處理集成工藝處理焦化廢水的生化尾水,具有良好的處理效果,TOC總體去除效率在60%左右,實現(xiàn)有機污染物的達標排放。

2)集成工藝中的絮凝沉淀工藝出水TOC穩(wěn)定在15—20mg/L,去除率為20%一40%;活性炭吸附工藝的出水TOC穩(wěn)定在12—14mg/L,去除率為12%一32%;而低壓膜的出水TOC穩(wěn)定在9—12mg/L,去除率為5%一30%。

3)集成工藝出水色度小于30倍,SDI小于4,為后續(xù)的反滲透脫鹽等工藝的應用提供了條件。


來源:《冶金能源》  作者:胡紹偉等 

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